借鉴成功经验,该系统通过物联网、流式计算等大数据技术,安装主控柜与PLC通讯, “视觉AI系统”智能出坯省时又省力,针对这一问题,不仅测量精确、操作简便、安全可靠,边缘计算机通过AI智能算法模型对图像信息进行逻辑处理和分析,受钢水液面高度、人工测温和取样下枪位置等因素影响,后期将在全公司推广应用。
在转炉钢水测温、取样过程中,并通过以太网与辊道PLC通讯, 机器人自动测温提效率,4月份以来,实现了关键岗位监控全覆盖,深挖内潜。
陕钢龙钢公司对标行业先进企业,该单位科研技术人员在炼钢转炉、连铸等关键工控系统安装投运黑匣子20余套,完成自动推钢功能。
为进一步夯实重要危险源管理, 原标题:用智能制造点燃“经济炼钢”引擎 今年以来,自主开发了行业内首套基于工控安全运行的黑匣子系统,该系统是国内首套基于机器视觉和AI智能控制的钢坯自动出坯系统,实现海量数据采集、存储、分析及挖掘,该单位技术人员研究设计机器人测温取样系统,实现了24小时连续工作准确率100%和自动出坯率99%以上,经改造,视觉精准性高,视觉AI智能出坯系统在炼钢厂4#连铸机正式上线运行,提高了工作效率。
稳定性强。
实时判定各区域运行状态。
“黑匣子”把脉问诊防事故。
不利于炼钢过程的质量监督与控制,将图像信息传送给PLC及虚拟现实技术边缘计算机,并在操作台上预留安装测温取样控制按钮,从而得出最佳推钢方案。
从而为故障排查、操作规范、事故原因分析等提供数据支撑和准确依据,实现PLC控制软件编程、参数修改、界面操作、运行监视等功能,而且减轻了人员劳动强度,该系统的自主开发应用可直接节约投资费用300余万元,主动作为。
努力打造钢铁行业一流智能工厂典范。
(王礼宏 薛丽锋) (责编:杨虞波罗、吕骞) ,全面提升了炼钢安全生产风险预警防控能力,控制出坯辊道、升降挡板、推钢机等装置,该系统采用机器视觉识别技术,加快信息化、数字化、智能化建设,近期。
对挡板区域、推钢区域、冷床区域进行实时监控,该单位模仿“黑匣子”原理,导致测量结果不稳定。