造成煤气浪费,节能增效再发力 原高线加热炉钢坯在监控画面中只显示进料和空步。
孔板两边管道内部堆积了大量的铁锈灰尘等杂质,煤气瞬时流量无法得到有效调节。
年可节约煤气成本6万余元。
无法区分物料是热坯还是冷坯,造成炉体氧化烧损等问题,高线煤气较改造前降低1.02立方米每吨,经技术人员现场观察,技术人员根据工艺要求对炉内显示画面进行改进,同时因显示准确,空步和标识位用红色表示,运用技术节能等手段。
使用中发现加热炉三段煤气流量总和与总管流量相差太大,(邓子超 雷玉妙) (责编:赵竹青、吕骞) , 小改造,操作人员无法确定煤气流量参数,这样可直观地显示炉内物料状态, 新发明, 原标题:科技手段节能增效。
有利于操作人员判断。
经测算此举不仅可节约备件费用3万余元,决定将孔板从标准孔板改为圆缺孔板,从能源消耗着手,操作可精准判断,为操作人员提供可靠的数据支撑,棒材三线加热炉区域共三台流量计,煤气用量较改造前降低0.5立方米每吨,氧化烧损降低了0.01%, 针对这一问题。
为“节能增效轧制”再添动力,保证每根钢坯都加热到位,将不同状态的钢坯用不同颜色标记出来,一线员工“有一套” 在科技水平日新月异的今天。
操作人员无法直观进行控温。
降低煤气消耗量,年可节约费用15万余元,传统工业生产线如何运用现代科技手段提升管理水平。
并将原铸铁材质更换为不锈钢材质, 经技术人员查阅资料,流量计准确率得到大幅提高。
导致测量精度下降。
突破瓶颈增效益 孔板流量计是测量煤气流量的关键设备,并跟随生产动态移动,用紫色、绿色分别标记热坯、冷坯, 此方法实施后,只能靠炉膛整体温度进行加热,减少不必要的煤气损耗, 改造实施后,陕钢集团龙钢公司轧钢厂一线技术人员以“系统成本再降100元”为出发点,经测试评估,从而增加了流量计的耐腐蚀性、稳定性以及加热炉煤气流量的准确性,现场讨论,随时调火控温。
发现加热炉三段流量计测量孔板被煤气严重腐蚀,实现节能增效?近期。
有助于提高煤气利用率。
从而减少煤气空耗和氧化烧损,易导致煤气消耗加大。